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ABB15KW及75KW变贫
15KW的是因电机原因炸了模块。
六路驱动采用光耦隔离,死不了多少东西。但工业用的锡都是含银的,十分难焊。
上个国产模块就行了。
75KW的是三相整流桥挂了,并且三个都是挂了可控硅那只,驱动板这次没挂。

昨天下午冒雨去安装。
就发生在昨天。

昨天报,他们实在搞不掂了,机器正常又不正常,叫俺出看一下。
生产设备是一台脱水机,把水中的泥土甩干,在甩过程中把干泥刮出,运走。
甩干桶是75KW4极电机,刮泥是15KW4极电机。
甩桶用的是皮带轮直径改变方式提高一倍转速。刮泥用的是变频升转速方案。实际运行中甩桶达2800转(电机1400转)刮轴2626转(变频运行88Hz)
在转动中刮泥,必须两电机有速度差。
原来俩变频是共用母线直流的(15KW没用交流,用的是75KW的直流)
十几天前是15KW电机故障,炸自己变频,顺便把75KW的整流模块也带走了。
为此,我还建议用户“技改”把15KW独立供电。这次不成熟的“技攻”就绐用户带来了灭顶之灾。
用本地(手动)在变频器手控开机,两电机数据在上位机屏上是有速度差的,也可以进行生产。但泥量是不平均来的,必须用上位机的自动来自动控制,才能优化产能。
问题来了;用上位机,变频必须转为远程。这时,再开,两电机数据在上位机屏上是没有速度差的,不可以进行生产。
我的用户找来上位机的程序设计,甩干机的生产厂家,设备配套安装厂家共同来检修。
前两波都说不关他们的事,故障起因不在他们。配套安装的只是说;变频器换了他的产品才成。之后就没有之后了。
用户只好通知我这第三方过来。
我查正了所有数据,也听完以上过程。
我明白了,这次技改是失败的,复完回共用母线直流电。

设备就欢快地运行了。
设备厂家、安装厂家不明白?他们的“知识产权”而己。




到目前我还没搞明白原理,过几天吧,等俺报读的夜校毕业了 就开帖说原因。
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